催化裂解反應(yīng)器提升管熱電偶磨損案例一、催化裂解反應(yīng)器提升管熱電偶磨損案例2
發(fā)表時(shí)間:2024-11-28 10:12 催化裂解反應(yīng)器提升管熱電偶磨損案例(一)基本情況1.裝置及單元簡(jiǎn)介 150萬噸/年催化裂解(DCC)制乙烯裝置,采用中國石化石油化工科學(xué)研究院和中國石化工程建設(shè)有限公司共同開發(fā)的催化裂解工藝技術(shù)。該工藝借鑒流化催化裂化技術(shù),采用催化劑的流化、連續(xù)反應(yīng)和再生技術(shù),裝置于2014年7月投產(chǎn)。 2.工況介紹 DCC反應(yīng)器提升管熱電偶TE41117B的測(cè)量介質(zhì)為渣油(色黑黏稠,常溫下呈半固體狀),其與碳四餾分的反應(yīng)油氣一起向上流動(dòng),在催化劑的作用下發(fā)生裂解反應(yīng),操作溫度為650℃,操作壓力為0.48MPa。 3.儀表情況 反應(yīng)器提升管熱電偶:K型熱電偶;型號(hào)H-WRKK-750-M.FL;量程0~1000℃;安裝方式為法蘭安裝,等級(jí)為2寸(1寸=3.33cm) 300磅(1b,1lb=0.454kg);插深800mm;保護(hù)管材質(zhì)為316HSS[200mm耐磨頭堆焊Stellite(司太立),厚3.5mm]?,F(xiàn)場(chǎng)設(shè)置羅斯蒙特644溫度變送器,4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)引入橫河(日本橫河電機(jī)有限公司)DCS(集散控制系統(tǒng));投用時(shí)間為2014年7月。 (二)問題描述及處理 1.問題描述 2014年7月DCS裝置正常投運(yùn),2016年6月裝置大檢修,反應(yīng)器提升管內(nèi)部結(jié)焦,對(duì)其進(jìn)行清焦處理,入孔打開后發(fā)現(xiàn)熱電偶套管磨損十分嚴(yán)重,耐磨頭大部分已磨損,熱電偶內(nèi)芯外漏,如圖1-1所示。 2.影響范圍 熱電偶磨損嚴(yán)重可能造成溫度測(cè)量回路故障,導(dǎo)致工藝無法根據(jù)提升管溫度進(jìn)行工況調(diào)整,盲操最終會(huì)導(dǎo)致裝置的減負(fù)荷運(yùn)行和停車。 3.儀表處理過程 熱電偶必須更換,但拆除過程非常困難。仔細(xì)觀察內(nèi)部發(fā)現(xiàn),熱電偶套管與設(shè)備內(nèi)保護(hù)管之間縫隙被渣油油漿填滿形成硬物。這是因?yàn)檎_\(yùn)行時(shí),高溫下的渣油為液態(tài)物質(zhì),但在停車常溫下含催化劑顆粒的渣油則凝固成像水泥一樣的物體,用高溫處理也無法熔化,這種變化屬于低溫結(jié)焦現(xiàn)象,會(huì)導(dǎo)致熱電偶套管與設(shè)備保護(hù)管緊密粘連,使得熱電偶無法從設(shè)備外部拔出,如圖1-2所示。 使用吊鏈拉拽和大錘敲擊,效果不明顯,最終通過內(nèi)部切割,才將熱電偶徹底拆下,如圖1-3所示。 改造方法是對(duì)反應(yīng)器內(nèi)保護(hù)管進(jìn)行重新焊接,做加長(zhǎng)處理,長(zhǎng)度略超過熱電偶插深長(zhǎng)度,將熱電偶耐磨頭藏入保護(hù)管內(nèi)。在逆著流向的一面對(duì)保護(hù)管切割約10cm長(zhǎng)的缺口,露出熱電偶頂端,但不影響熱電偶測(cè)量。在迎著流向的一面做好耐磨層,以防止保護(hù)管被介質(zhì)沖刷。另外,在提升管器壁外側(cè)連接法蘭短接處進(jìn)行開孔,用于安裝反吹風(fēng)系統(tǒng),配根部閥、單向閥及限流孔板,引入氮?dú)獾綗犭娕紲y(cè)量根部,改造方法如圖1-4所示,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際效果如圖1-5所示。 2019年5月,儀表人員對(duì)DCC裝置進(jìn)行了搶修,同時(shí)對(duì)DCC反應(yīng)器提升管熱電偶進(jìn)行了檢查。檢查結(jié)果表明所有改造過的熱電偶基本無磨損,且易于拔出,溫度的檢測(cè)工作變得十分簡(jiǎn)單和安全,改造效果明顯,如圖1-6所示。 4.問題性質(zhì) 正常運(yùn)行時(shí)熱電偶磨損可能導(dǎo)致測(cè)量故障。由于工藝介質(zhì)凝固特性,停車更換熱電偶時(shí)難以拔出,處理過程存在很多安全風(fēng)險(xiǎn),可以通過切割方式拆除損壞的熱電偶,然后更換新熱電偶,但這種方法未從根本解決實(shí)際問題,再次發(fā)生故障時(shí)依然存在拆裝困難的問題,需要對(duì)熱電偶套管進(jìn)行改造。 (三)問題原因分析 1.儀表可靠性評(píng)價(jià) 2014年投用至2016年檢修期間,儀表設(shè)備運(yùn)行正常,但熱電偶套管已逐漸出現(xiàn)磨損現(xiàn)象,至2016年6月停車期間,檢查發(fā)現(xiàn)熱電偶耐磨頭部分基本磨穿,如繼續(xù)運(yùn)行下去可能會(huì)導(dǎo)致溫度顯示故障。 2.失效分析 (1)直接原因:測(cè)溫?zé)犭娕妓鶞y(cè)介質(zhì)為含有催化劑顆粒的油漿,經(jīng)過長(zhǎng)期的流體沖刷,熱電偶套管耐磨材料磨損。 (2)間接原因:熱電偶套管材料為普通316HSS,并不是耐磨性**的材料;安裝方式存在一定問題,熱電偶套管插深過長(zhǎng)超出設(shè)備保護(hù)管,造成嚴(yán)重沖刷。 (四)防范措施和建議 增加反吹的目的是用氣體填滿保護(hù)管縫隙,以防止大量油漿進(jìn)入反應(yīng)器內(nèi)保護(hù)管與熱電偶之間的縫隙,在停車降溫時(shí)結(jié)焦。反吹風(fēng)開得太大會(huì)導(dǎo)致溫度測(cè)量結(jié)果偏低,產(chǎn)生誤差,正常運(yùn)行時(shí)調(diào)整反吹風(fēng)進(jìn)氣量,使其不影響熱電偶的測(cè)量準(zhǔn)確性。借助2019年5月DCC裝置的搶修,儀表人員舉一反三,將反應(yīng)器提升管剩余TE41117A、TE41118、TE41119、 TE41101C、TE41116等多支熱電偶進(jìn)行了同樣的改造,在2020年裝置大檢修時(shí)進(jìn)行了驗(yàn)收,效果同樣好。 建議對(duì)熱電偶套管的材料進(jìn)行升級(jí),由原來的316HSS升級(jí)為321,提高套管的耐磨性。同時(shí)熱電偶必須規(guī)范安裝,盡量避免插深過長(zhǎng),使套管超出設(shè)備保護(hù)管引起不必要的沖刷。 本案例通過對(duì)反應(yīng)器提升管熱電偶套管增加反吹裝置及相關(guān)改造,實(shí)現(xiàn)了熱電偶的零磨損、易拆裝,解決了熱電偶拆裝難題。 |