補償導(dǎo)線受高溫碳化導(dǎo)致溫度顯示偏低故障1
發(fā)表時間:2024-11-29 08:35 補償導(dǎo)線受高溫碳化導(dǎo)致溫度顯示偏低故障(一)基本情況 1.裝置名稱 裝置名稱為乙烯裂解爐。 2.工況簡介 乙烯裂解爐進料排管共設(shè)12個溫度監(jiān)測點。 3.儀表情況 溫度檢測元件采用K型熱電偶,型號為WRNK-231。 現(xiàn)場設(shè)溫度采集系統(tǒng),采用MTL公司的MTL838數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),溫度采集模塊型號為 MTL831B,溫度采集系統(tǒng)回路如圖1-7所示。 溫度檢測元件與溫度采集系統(tǒng)之間采用補償導(dǎo)線連接。 控制室設(shè)DCS,溫度采集系統(tǒng)與DCS通信,顯示乙烯裂解爐進料排管溫度。 (二)故障描述及處理過程 1.故障前的工藝情況 故障前工藝裝置正常運行,無操作調(diào)整。 2.故障現(xiàn)象 乙烯裂解爐進料排管12個溫度監(jiān)測點正常溫度為820℃左右,經(jīng)過幾個月的運行,工藝操作人員發(fā)現(xiàn)部分溫度監(jiān)測點指示異常,溫度逐漸降低,其中有8個溫度監(jiān)測點指示值在650~700℃之間不等。工藝操作人員對其進行全面檢查后未發(fā)現(xiàn)工藝或設(shè)備異常,遂判斷為溫度采集系統(tǒng)有故障。 3.影響范圍 給工藝操作人員帶來困擾,給儀表維修人員帶來麻煩,未對工藝生產(chǎn)造成影響。 4.儀表及系統(tǒng)處理過程 (1)儀表維修人員測量型號為MTL831B的溫度采集模塊的輸入信號,輸入側(cè)電勢值為26~28mV,對應(yīng)的溫度值為650~700℃,與DCS顯示一致,可以排除MTL838數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)故障的可能。 (2)儀表維修人員現(xiàn)場檢測熱電偶的電勢,其電勢值為33mV,接近工藝的實際電勢。溫度采集模塊輸入側(cè)電勢值與熱電偶電勢值相比,信號降了5~7mV,初步判斷補償導(dǎo)線有故障。 (3)用500V兆歐表檢查補償導(dǎo)線線芯間的絕緣電阻,其阻值是800Ω~1kΩ,阻值較低,可以確定為補償導(dǎo)線故障。沿著補償導(dǎo)線檢查,發(fā)現(xiàn)在一段乙烯裂解爐的工藝管線附近,補償導(dǎo)線穿線管被包裹在保溫層中。懷疑因長期高溫烘烤,補償導(dǎo)線的絕緣層被破壞,打開保溫層發(fā)現(xiàn)該處補償導(dǎo)線電纜已經(jīng)變硬碳化。至此故障點找到,更換補償導(dǎo)線,同時改變穿線管敷設(shè)路徑,使其遠離高溫工藝管線、設(shè)備。 (4)處理后溫度測量指示正常。 5.故障性質(zhì) 該故障屬于儀表線路未按施工規(guī)范進行穿線管安裝敷設(shè),穿線管安裝未避開高溫管道。線纜長期烘烤使線纜保護套絕緣層碳化,造成絕緣性降低,信號衰減導(dǎo)致溫度顯示值偏低。 (三)故障原因分析 1.故障前儀表可靠性評價 故障前儀表、設(shè)備完好,未檢查補償導(dǎo)線。 2.失效分析 溫度顯示值偏低。 (1)直接原因:在高溫烘烤下補償導(dǎo)線絕緣層碳化,造成絕緣性降低,信號衰減導(dǎo)致 (2)間接原因:施工安裝時未按規(guī)范進行,穿線管與高溫設(shè)備距離不夠。 (四)防范措施及建議 1.經(jīng)驗總結(jié) 儀表線路安裝敷設(shè)時一定要避開高溫管道及高溫設(shè)備。 情況。 在工程施工階段要注意監(jiān)督施工質(zhì)量,在工程驗收時要嚴格檢查,包括儀表線路敷設(shè) 2.預(yù)防措施 建立健全儀表工程施工過程監(jiān)督管理規(guī)定內(nèi)容。建立健全儀表工程施工驗收規(guī)定質(zhì)量檢查內(nèi)容。 注:本文摘自儀表圈編輯的《儀表問答》,感謝儀表圈的團隊! |